来源:中国石油报 发布时间:2016-04-06 08:53:04
3月31日,百口泉采油厂百重七井区有关负责人告诉记者,通过优化部署和生产运行,实施分级精细管理跟踪,百重七井区去年不但实现了超产,而且节约了蒸汽量,绝对油量递减也创了历年最低,实现了降本增效,老区挖潜“挖”出了新活力。
百重七井区历经15年的开发,进入了开发末期。由于这个井区油藏先天条件差,目前有效增产措施少且工作量不足,汽驱区域及潜力小,导致油藏低效、无效井逐年增多,油汽比逐年下降,生产成本高、开发效益差的问题日益突出。
2015年,百口泉采油厂根据百重七井区油藏地质综合研究,找出剩余可采分布规律,结合油藏开发动态找出潜力区域,及时优化生产部署和运行。
这个厂保留5个生产区域,通过采取吞吐和一注多采等开发方式,优化注汽组合,调整注汽参数,调剖封堵高渗通道和调开复抽保留区外潜力井等措施的实施,将全区1710口吞吐井按效益分为效益类、低效类、无效及长关类三类进行管理,重点抓好效益井注汽,低效井优化挖潜注汽,无效及长关类不再注汽;一注多采井抓好效益类井组优化注汽,低效类井组适当挖潜,无效益井组不再注汽。
这个井区选取15个井组集中注汽,实施后含水稳步下降,月产油量由313吨最高上升到1544吨,截至去年年底,全年产油9.2万吨,超产3.2万吨,绝对油量递减15.6%,为历年最低值;用汽108.2万吨,油汽比由0.049提高到0.085,与年初计划对比节约蒸汽86.5万吨,与调整计划比节约6.5万吨。
在成功经验的基础上,百口泉采油厂今年进一步详尽摸排老井潜力,细化分类,以效定产。这个厂找准主力生产区域,优化生产运行方案,细化单井分类的挖潜对策,效益井注汽提高蒸汽利用率;八道湾扩边区实施隔注措施,提高剖面动用程度;南部汽驱调剖封堵高渗通道,提高蒸汽热效率;选择前期一注多采注汽井注入量较大井,复抽生产,充分利用地下余热;吞吐井采用选层注汽,集中吞吐;一注多采加大注采参数、间歇周期优化力度,规模实施调剖措施,封堵汽窜通道,提高油层动用程度。同时,这个厂关停保留区内局部相对零散的集油管线,实施集油管线合并,减少非生产用汽。
能源网 http://www.aeenets.com/ 【
亚欧能源网 广告热线:010-61224401 传真 010- 61224401
客服QQ:924467170 Email: mxzh2008@163.com Copyright
2005-2011 aeenets.com
All Rights Reserved. 亚欧能源网 版权所有 备案编号: 京ICP备12037512
本站网络实名:亚欧能源网