来源:中国石化新闻网 发布时间:2016-04-08 08:38:58
在巴陵石化合成橡胶事业部,提及SBS车间701工段,说起这里长周期满负荷开车的“秘笈”,知情人都会娓娓道来701团队“逆袭”的故事,而作为“当事人”的工段全体29名职工,更多的感受是直面问题补短板,抓住关键强“三基”带来的变化。3月下旬,记者前往合成橡胶事业部进行专题调研采访。
【背景】从“不放心工段”到“佼佼者”
成立于1988年的SBS车间,现有职工233人,其中党员48名,是合成橡胶事业部最大的车间,历经5次扩能改造,目前SBS年产能为20万吨,为全球单套产能最大同类装置。在车间6条后处理生产线中,701工段负责701线和706线的生产运行,年设计产能分别为3万吨和3.5万吨。
2014年之前,701工段的两条生产线都未达设计产能,设备运行不稳、故障率高,仅706线年均停工就达59次,职工劳动强度大,人心涣散,生产事故和稳定事件频发,管理一度遭遇瓶颈,5任工段长接连更换,被车间挂上“不放心工段”的牌子。
2014年以来,SBS车间树立问题导向,以强化“三基”为突破口,加强党支部建设,细化落实岗位责任制,加强基本功训练,立足主观努力,多措并举,着力解决701工段存在的问题。经过近两年努力,701工段面貌焕然一新,产量实现达标并节节攀升,设备综合效能不断提升,装置能耗创历史最低,一跃成为车间6条生产线中的佼佼者。2015年,706线同比增产6200多吨,701线同比增产8200多吨,综合效能同比分别增加16.6%、26.5%,综合能耗同比分别降低37.1%和39.7%。目前,两条生产线日均产量近200吨,保持平稳态势。
【做法一】竞争机制激发团队活力
基础不牢,地动山摇。701工段成立20多年,多数职工都与工段一同成长,一方面大家对装置生产情况熟悉,各有见解,但另一方面大家的干劲、拼劲有所弱化,班组凝聚力和竞争意识不足。解决生产不达标等问题的“根子”,关键在人,在于将“老团队”的人心聚起来。
根据现状,SBS车间加强以党支部建设为核心的基层建设,发挥基层党组织的战斗堡垒作用,车间党政合力,及时修订完善《SBS车间绩效管理实施办法》,修订《党员党性积分考核办法》等,结合劳动竞赛,有针对性建立起工段、班组、个人三级竞争机制,做到公开、公平、公正,阳光操作。在工段层面,推行小指标竞赛,直接与工段绩效挂钩,促使701工段看到差距,虚心向其他工段看齐,动员工段成员齐心协力,学习借鉴,勇于追标;在班组层面,围绕“产量、质量、成本、HSE、劳动纪律、制度执行、现场管理、综合素质”8个方面,开展劳动竞赛,激发班组之间的有序竞争;在个人层面,每月评选“安全之星、质量之星、文明之星、技术之星、管理之星”、“党员之星”等8类先进个人,同步实行经济激励和精神激励,让优秀职工真正“吃香”,选树名副其实的“身边榜样”。
通过推行三级竞争模式,701工段逐渐形成了“比学赶帮超”的浓厚氛围,大家增强了干劲,找回了拼劲,积累了闯劲,夺高产、创优质、降消耗的热情高涨。2015年,在工段小指标竞赛中,701工段有8个月位居车间5个工段第一。每次班组评比,701工段长和班长们都“当面锣、对面鼓”,评定班组排名和个人绩效得分,有一次,他们将每个班组的得分计算到千分位才排出名次。
为进一步激发团队活力,SBS车间瞄准班组长和主操“关键少数”,实行“全体起立”、竞聘上岗。他们按照“不论经验论实力、不讲资历讲贡献”的原则,坚决淘汰不能胜任岗位的班长或主操,将责任心强、业务过硬、敢抓善管的骨干选拔到重要岗位上,并规定从2014年起,班长和主操“一年一聘”。此次竞聘,对701工段触动极大。
故事一:两任工段长接力
2011年11月至2014年3月,刘威担任701工段长,刘威调任车间工会主席后至今,汪孝新担任该工段工段长。
刘威上任之初,向工段同事郑重承诺:凡是遇到急、难、险、重等问题,请大家第一时间通知他,他第一时间赶来和大家一起共同处理。有一次零点班,706线振动筛的一根皮带断裂,来料严重堵塞,被迫非计划停工。刘威大半夜接到电话后,从家里急忙赶到工段,一个人花费近4小时清理出胶块,为装置恢复开车扫清了障碍,也赢得了同事的信任。
如今,每天晚上8时30分许,701工段操作室都会接到汪孝新打来的电话。从设备运行到工艺参数,从产量控制到质量把关,他都详细问询,做好记录。每天上班,他都提前到岗,去现场仔细巡检一遍,对关键设备的运行情况,他都特别留心。
故事二:四“兵头将尾”给力
一班班长马红光,二班班长曾红军,三班班长李小波,四班班长周岳清,在701工段,他们带领各班人马履职尽责,争先恐后,发挥了承上启下的桥梁纽带作用。马红光老成稳重,执行力强,善于抓苗头,促和谐。从原化纤厂转岗而来的李小波,从SBS生产后处理“门外汉”到一班之长,认真负责,任劳任怨,不仅对班里同事关爱有加,还为工段管理提出了许多好建议。
【做法二】抓住关键问题补齐短板
后路不畅,影响全线。设备运行是SBS生产后处理工序的关键控制点,不仅直接影响产量、质量和消耗,也对整个装置的全线长周期运行起掣肘作用。701工段的设备多数为单台无备机,往往一台设备出故障,就会导致整套装置停工,还增加职工劳动强度。为消除瓶颈,SBS车间紧紧牵住设备管理“牛鼻子”,打出“组合拳”,着力提高设备运行效率。
他们推行车间、工段、班组三级巡检制度,加强设备日常监控。车间、工段技术员每天至少巡检2次,班组每2小时巡检1次。开展长周期运行持续改进项目,在现场设置可视化看板,对挤压脱水机、膨胀干燥机“两机”等A类设备的运行参数进行实时监控,操作人员对设备状况由以往的“凭感觉判断”变为“用数据说话”,从而减少误判,确保设备隐患及时发现、提前解决。对严格执行设备巡检制度,查改故障隐患多的班组和个人,及时予以嘉奖,提高全员参与设备监控的积极性和主动性。
SBS车间还建立配件生命台账,保障设备健康运行。车间规定,701和706两条生产线的设备运行达到一定周期,必须停车检查和维护,特别是对于易损件,要求工段建立配件全生命周期台账备查,确保每个易损件及时更换,防止“带病”运行。
为前后工序“量身”,根据设备特点“定制”生产。以往,SBS后处理生产线频繁转产各牌号SBS,设备适应性不够,既导致大量过渡料,还容易因“消化不良”导致停车。对此,SBS车间综合考虑各条生产线的特点,努力找到前后工序的“最佳搭配”,根据设备特点“量身定制”生产牌号。经过摸索,车间发现706线在生产道路沥青改性专用料YH-791H时,不仅产量高、膨化效果好,而且质量稳定,较其它生产线优势明显,于是明确了706线专开道路沥青改性专用料的方式,有效提高了产量和质量。与此同时,作为“元老级”的701线,也发挥“通吃”优点,可稳产高产20多个不同牌号产品。
强化技术创新升级,优化设备运行环境。近年来,SBS车间传承工厂技术创新优势,一方面持续开展技术攻关,小改小革,着力防治设备“伤风感冒”,解决 “疑难杂症”。车间列出影响设备长周期运行的“顽疾清单”,组织技术团队先后实施了“两机”两端浮动支承改进、给料阀及风送系统改进、炒锅传动件改进等10多项“短、平、快”技术改造,有效提高了设备的可靠性,降低了劳动强度。另一方面,持续优化工艺条件,完善细节。为减少后处理热水、蒸汽等环境因素对设备的侵蚀,车间对装置内所有排放点进行认真排查和梳理,逐步改为有组织排放,目前已对洗胶罐顶、溢流槽进行封闭处理,对装置内的集气点加强抽气排放效果,严控现场粉尘含量,为设备运行创造“上佳”环境。
故事三:“火眼金睛”快速反应
在701工段操作室,当班人员集中精力,时而调整工艺参数,时而查看监控画面,不放过任何“蛛丝马迹”,力求快、狠、准处理各类突发情形。去年12月25日,三班主操唐志辉从发现706线挤压机主机声波突然波动,到马上紧急成功处置,仅用时20分钟,及时避免了挤压机轴承“抱死”导致的非计划停工。3月7日,四班主操田勇博及时发现701线挤压机主机因架桥进料口堵料突然跳停,也迅速妥当处置,确保装置正常运行。事后,唐志辉和田勇博分别受到车间和工段嘉奖600元、700元,以及18分、21分的月度绩效考核加分。
故事四:“用人心捂热冰冷的设备”
701工段长汪孝新经常叮嘱各班职工精心巡检,发现问题先记下来。有些细微问题,能在线消缺解决及时解决,可以受控运行的就密切监控,维持运行;有些较大问题,先做好周密处置方案,利用每个月的计划停车时间快速解决。有一次,班员巡检时用测温枪测温,发现701线膨胀机切刀减速机温度有异常。对此,汪孝新马上召集工段技术员和骨干,商讨在不停车状态下既保证切刀正常运行,又避免切刀温度不再上升的方法。他们先给减速机加油,又找来一台大功率的防爆风扇对着减速机吹,为了保险起见,他们还找来一根空气压缩管线,对局部的高温点吹扫降温。经跟踪测量,减速机的温度保持平稳,汪孝新还要求班长每隔一段时间实地观察温度变化。汪孝新说:“虽然设备是冰冷的,但我们的人心是热的,冰冷的设备需要大家精心维护来捂热,它们才会实现长周期运行,为我们优质高产服好务。”
【做法三】力推标准操作有章可循
701工段“两机”等关键设备的操作要求高,稍有不慎就容易出现“抱死”等故障,进而“牵一发动全身”,影响整套装置的安稳长满优运行。
为抓好职工基本功训练,减少人为操作失当对装置运行产生的负影响,SBS车间全面推行“标准化学习”“标准化操作”。首先,车间在实践验证、反复优化的基础上,将各项操作固化形成标准化、流程化的程序,组织职工全面学习,确保熟练掌握,正确运用,促使职工逐渐将“操作标准”变成“操作习惯”,使日常操作的点滴细节都符合操作标准,消除人工操作波动给装置运行带来的风险。
在实际运行中,701工段规范了抗粘剂加入比例,解决了炒锅内抗粘剂结块需定期清理的问题;规范凝聚釜运行液位控制,避免损坏搅拌轴承;凝聚釜倒料时要求后处理“两机”开、停操作,避免倒料时进料量小磨损主机;根据不同生产牌号,在停车后开车过程将膨胀机温度控制在规定值±5℃范围内,避免开车出现胶料粘机头……等等有章可循的“明文规定”,时刻提示工段全员“用正确的方法做正确的事”,力求事半功倍。
推行标准化操作以来,701工段的基本功训练都围绕装置安稳生产实际进行,岗位练兵的针对性更强,有效提高了实操能力和应急处置能力。2015年,701、706两线未发生一起人为因素造成的“两机”“抱死”故障。有一次,706线因上游凝聚岗位工艺情况突变,造成来料量猛增,短时间内引起膨胀机电流翻倍增长,当班人员沉稳处置,立即断料排料停车,成功避免了一次重大非计划停车。
故事五:“打点滴”加助剂
在SBS生产过程中,需添加分散剂、抗粘剂等助剂以稳定产品质量。刘威刚担任701工段工段长时,发现每个班劳动强度最大的是打捞706线隔胶池里的水胶,一天约40多包、1.2吨左右,而引起隔胶池大量水胶的根源,是助剂的无序添加。原来,各班人员盲目认为产量提升全部靠助剂加入来维持,遇到问题也都寄希望于加助剂来解决,以至于每个班每个人的助剂添加都随意进行,从试管添加到用桶子倒,种种情形不一而足,助剂添加混乱的恶性循环,既造成物料浪费,增加劳动强度,反而破坏生产中的水质酸碱平衡,制约产量提升。对此,刘威召集班长和技术员讨论助剂添加问题,并从暂时严禁加助剂试验入手,摸索最佳的助剂加入方法。通过集思广益,最终找到了简便易行、经济实用的方法——用一个带龙头的白瓷桶装上按1比10比例稀释的助剂,放在热水罐顶,以“打点滴”的形式,“自动”将助剂一点点滴进系统。很快,706线每天的产量由最低时的85吨增产到108吨,大量打捞水胶的徒劳也不复存在,职工们也由此尝到了规范操作的甜头。至今,在701工段的两条生产线,“打点滴”加助剂的仍是一大特色“景观”。
故事六:合理化建议随时提
在701工段主控室,有个今年2月更换的《合理化建议本》,写有近10条职工提出的合理化建议。其中,二班副班长彭勇熹分别于2月4日、2月25日和3月12日提出3条合理化建议。无论是“建议在包装岗位建立‘聚宝箱’”“装置冷凝水再利用”,还是“建议在现实状况下,将抗粘剂浓度稀释至20%左右”,彭勇熹都分析了原因,提出了建议措施。他说,这都是在当班时提出的建议,作为701工段29名职工的一分子,他也希望通过自己的参与,多做“小事”,常做“小事”,贡献一份力量。汪孝新表示,701工段对每一名同事的意见和建议都认真对待,予以答复,有大家齐心协力,一定继续争创良好业绩。
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