在“沉睡”了一年后,胜利油田郑41-2斜10井经扶停后恢复生产。11月16日的生产数据显示,这口井日产油5.1吨,同比关井前增加2.8吨。 郑41-2斜10井“重获新生”,得益于长停井治理工作。截至11月13日,胜利油田今年共治理恢复长停井247口,恢复日产油能力255吨,恢复日注水能力2400立方米。 所谓长停井,一般是指连续停产超过6个月以上的井。由于开发时间和地层条件差别,长停井成因各异。有的是因为地层能量不足、高含水等导致低产低效,有的是因为套管变形造成恢复难度大,还有的井因地域环境受限而关停。 目前,胜利油田有长停井3500余口。油田油气开发管理中心副主任吴伟认为,这些井已经成为效益开发的短板。“一边花钱打新井,另一边老井又大量停产。长此以往,势必造成增量不大,存量不活。” 为盘活大规模存量资产,使其产生最大的开发效益,今年以来,胜利油田设立专项资金,大力实施长停井治理。他们组织开发单位开展详细调查,摸清长停井存量资产状况,剖析问题原因,细化扶停目标,制定具体措施。同时建立考核激励机制,规定开发单位每大修一口井补贴50万元,小修每口补贴20万元,大修工作量要占70%以上。作业成功率达80%以上、产能达标率达85%以上者,全额给予补贴,未达到考核指标的,予以扣减。 长停井治理不是“就病治病”,而是对油藏和区块进行“全身调理”。据吴伟介绍,在专项治理过程中,胜利油田突出效益观念,立足长停井修复与井网完善相结合、单井措施挖潜与油藏综合治理相结合、生产管理与经营管理相结合,最大限度提高治理效果。同时,推广完善层系井网、复杂打捞、套管贴堵治理等成熟技术,力争治理的长停井高效长寿。 截至11月13日,胜利油田共审批通过481口长停井治理计划,已成功扶停247口,累计恢复地质储量280万吨,恢复水驱储量290万吨,恢复日产油能力255吨。
|