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华北油气分公司增效降耗融入油气生产全过程

来源:中国石化新闻网    发布时间:2015-05-18 09:13:57 

记者马献珍 通讯员赵品华 林丽娜

  目前,在大牛地气田开发井较密集的井区,钻井队生活区将实现相对固定,避免一井一搬迁现象,单井节地3.37亩,减少搬迁1次。这是华北油气分公司通过优化井位部署而采取的控本措施之一。

  在低油价的新常态下,华北油气分公司面临天然气销售受阻、成本管控压力大等难题,他们多措并举,将效益挖潜融入生产全过程。

  “在油气生产运行过程中,有许多环节可以通过不断优化部署,实现减低和避免无效投资,并通过严细实的管理,实施节能新项目,确保控本降费取得理想效果。”华北油气分公司总会计师杨占玄告诉记者。

  优化部署,理性投资

  往年,在鄂北大牛地、杭锦旗1万多平方千米的范围内,在施工钻井作业时,钻井队往往会出现来回搬迁,增加了搬迁费。自去年,该公司前线指挥部,采取“区域专打,井型专打”的措施,让部分井队专门在某区域施工,这样避免了长途搬迁的现象。井型专打,也利于井队熟悉井身设计和地层,提高钻井效率。

  今年,在工区开发井集中的区块,井位部署进一步优化,井队的生活区采取了相对固定,“这支井队要在周边施工几口井,钻完一口井,只需搬迁钻井设备,生活区就不在搬迁了,单井可节省土地3.37亩,减少生活区搬迁1井/次。”在大牛地气田钻井施工现场,井队技术人员告诉记者。

  在井位部署时,尽量部署水平井井组,就是在一个钻井平台上部署两口以上水平井,这样就减少了近50%的征地。有的井位部署在老井场上,这样也避免了重新征地。

  “今年在油气田还增加部署丛式三维水平井井组,这种井组可以在相对更小的平台上施工6口以上水平井,进一步节省土地,增加储层的动用面积,后期采气过程中也减少了管道、气站等建设项目。”该分公司工程技术部副主任杨同玉介绍说。

  另外,通过优化工程量降低投资。今年新部署的井位,钻前施工时,井场和生活区面积都适时进行压缩,减少用地16.7%,单井场节约施工材料和费用等达1.8万元。

  “各井队所用的排污池容积也不断优化压缩,去年鄂北气田排污池体积减少了75%,目前通过运用‘钻井液不落地技术’,气田将全部取消排污池,单井节约施工费5000元、钻后治理费10万元。”该分公司生产运行部主任王斌说。

  精打细算,控油降电

  “油气田生产过程中,电力和柴油两项占总燃料费的94.4%,我们通过抓住电力和柴油的精细化管理,实现控油降电耗。”王斌说。

  鄂南油区生产油井较为分散,单井生产多是采用小型发电机发电供抽油机生产。按照平均300克柴油发1度电,提液1吨消耗25度电计算,吨液成本与使用外购网电高出45.53元。为降低成本,各采油气厂持续加快网电接入进度,目前,华北采油一厂电网利用率提高30%,较去年同期节约柴油3.5%。

  “对于油产量较高的井,我们提前介入,在油井投产之时,我们的电网也同时接入,尽量减少和停止使用柴油发电机发电。”在华北采油一厂作业区,负责供电人员说。

  对于低效井,采油一厂进行电耗、材料费、人工成本等综合效益分析,有的采取了间抽,省下电费;有的边远井,柴油发电,产油少,倒运费高,就干脆关停,到目前共优化调整70余口井,节约了较多成本,但对产量影响不大。

  另外,该厂各增压站所配备的3台增压泵,均为同规格的大功率泵,存在大马拉小车现象,因实际液量远低于设计,造成干磨,其关键的部件定子极易损坏,购买一套花费八九万元,维修成本居高不下。

  为解决这一问题,该采油一厂利用现有增压泵和隔膜泵对3座增压站进行改造。“更换成功率较低的隔膜泵后,运行平稳,泵效高,噪音也小了许多,用电量降低30%以上,减少了后续修理费用。” 在采油一厂作业区增压站内,值班人员告诉记者。

  采油一厂总会计师武广介绍,2015年,我厂将逐步对剩余13座增压站的大排量泵进行改造,预计全年节省电费、维修费90万元,泵效提高至60%以上。

  扩大内需,减排创效

  “针对今年来大牛地气田天然气面临的销售压力,我们一方面扩大气田周边市场,一方面增加内需实现创效。”该分公司销售中心主任李德明说。

  气田内的钻井、试油气等工程队伍有100多支,其动力设备均是以柴油为动力。今年初,华北油气分公司扩大天然气就地转化与利用,与新型燃气发动机企业合作,改造动力设备,4月中旬,首套经改造的燃气动力设备在大牛地气田DPS-115井投入使用。

  目前,该动力设备运行稳定,能满足各类工况下的动力需求,累计钻进2515米,消耗天然气4.9万立方米。按照单井平均施工周期45天,根据年度钻井工作量,全年可使用天然气5000万立方米以上。“下一步,我们要在气田全面推广燃气动力发动机,不但可以自我消化一部分天然气,也利于环保。”王斌说。

  回收天然气是既利于环保又创效的项目,是利用移动的撬装设备,将气井在试气过程中放空燃烧的气、暂时不能进管网的边缘井的气全部回收,截至去年底,已累计回收天然气超过3000万立方米。今年将进一步加快项目推进、扩大规模,计划将回收量提高到5000万立方米,可减排二氧化碳10万吨。

  另外,为防止发生冻堵,需要向气井内注入甲醇,目前,华北油气分公司开展不注醇工艺试验,投入不注醇污水处理装置,大幅减少了甲醇使用量,截至4月份,已有77%井实现了停注甲醇,药剂、电力、甲醇都得到节约,较去年同期减少注醇816万升,节约电费近10万元。


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