来源: 发布时间:2015-11-24 09:08:24
今年以来,西北油田采油一厂针对油价低、投资新井减少的严峻形势,该厂突出质量和效益,通过调结构增效益油,该厂纯自然超产2万吨,自然递减在去年16.7%基础上再降1.6%。
改变传统单井点挖潜做法,开展井组协调调整压差产生携油效应,实现立足油藏走向井间挖潜是改善挖潜效果的一剂“良药”。 该厂针对长期水锥高含水问题,开展注西集水增大井周剩余油压差挖潜,技术人员通过深化夹层对剩余油控制作用的认识,开展注西集水增大近井剩余油压差,产生激荡效应,启动井周剩余油。该厂对TK118H井采取边部提液,对TK116H井进行高部控液,TK116H井出现联动反应,其日产由原来的2吨,上升到24吨,油井含水也从96%下降到20%。 同时,该厂敢于突破传统认识,针对井点剩余油变化特点,开展井组协调改变压差,2015年对一区三叠系7口油井水平段轨迹下夹层发育的全遮挡低产水平井注入介质激动9井次,其中TK137H井单井增油达到1243吨,TK911H井产油量由当初的不足4吨,上升至44吨,共增油3264吨,实现了底水砂岩油藏递减继续保持低位运行。 除此之外,技术人员通过优化注气规模提高储量动用,增加注气增油。该厂前期注气井注气量都处于摸索状态,大多数油井首轮注气量定为50万方,针对不同特征的油井、多轮次注气井的注气量缺少定量化认识,造成注气量不合理导致部分储量规模较大油井注气未能充分发挥产能。技术人员认为对于阁楼储集体规模大、水体能量相对较弱、剩余油富集油井可适当上调轮次注气量改善注气效果,优选水平段上部阁楼储集体发育油井4口,残丘斜坡油井3口,相对定容油井4口开展探索实验,有效率81.8%,日均增油水平4吨,累增油2917吨。 对于多轮次堵水效果变差的问题,该厂坚持大泵提液引效,提液构造位置主要为构造边部、腰部及独立小断块,提液油井经历不同排液周期见效并取得良好经济效益,措施成本402元每吨。2015年,该厂在底水砂岩油藏开展大泵提液7井次,有效6井次,累计增油9400多吨。(侯小鹏) http://www.zb.aeenets.com/ |
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