来源:中国石油报 发布时间:2014-06-10 09:15:57
轮南油田东部实施深部调驱试验,使5个井组10口油井收益,实现水落油涨。截至5月20日,井组日产油从51吨上升到76吨,今年累计增油2.39万吨。其中,轮南2-2-5井含水率由调驱前的72.2%下降至53.5%。 塔里木油田围绕重大开发试验攻关项目,精细油藏管理,配套开展地面技术改造,改善老油田开发效果,不断提高老油田采收率。 老油田进补“科技餐”,焕发新活力 采收率是油田开发水平的综合反映。专家指出,低品位高效开发就是要“兼顾两个效”——效率和效益,“提高两个率”——提高动用率和提高采收率。 轮南油田高效开发25年,累计产油1690多万吨,可采出程度超过80%。如何保证老油田实现效益稳产,确保年产3000万吨油气当量的如期实现? 深部调驱技术作为老油田二次开发主导技术,是提高采收率的利器。塔里木油田首选轮南209井进行深部调驱先导试验,取得增油近2000吨的成效。 从单井调驱到区块调驱再到整体调驱,步步紧盯效果,环环紧扣效益。 通过单井深部调驱先导性技术试验,专家发现,针对轮南油田油井普遍高于90%的特高含水的现状,单井的深部调驱效果有限,必须通过整体调驱来解决水驱效率低的问题。 科研人员提出对轮南2TI油组的深部调驱分3个步骤进行,首先选择东部4口水井作为整体调驱先导试验区,在整体调驱先导试验成功的基础上,在中部二次开发井网已完善地方进行扩大化试验,最后根据实施情况优化完善轮南2TI油组的剩余二次开发井。 轮南油田2TI油组进行深部调驱先导试验,有效解决了轮南2TI油组的层间矛盾和注入水无效循环问题,投入产出比达到1比2。目前,轮南2-S2-24等中部6个井组正开展新一轮深部调驱试验,预计采收率可提高1.17%。 有专家认为:“轮南东部深部调驱试验作为二次开发的核心技术之一,今后若大规模推广,对老油田稳产的贡献率可超过30%。” 在深部调驱取得实效的基础上,塔里木油田计划在哈得油田、东河油田推广深部调驱试验,加快实施新技术现场试验,为效益增产再添动力。 老气藏不跑“百米赛”,跑赢“马拉松” 克拉2气田是西气东输的主力气源地。截至目前,已有6口单井累计产量突破70亿立方米。这6口单井产量占克拉2气田总产量的70%以上。 如何不鞭打快牛,让这些高产井既高产又稳产?塔里木油田坚持从长计议,打好投入产出比的算盘,调整开发思路,使开发工作更符合规律性要求,避免单纯追求规模与速度,更加注重追求质量与效益,优化调整使油气田老区“延年益寿”。 克拉2气田结合西气东输下游市场的天然气消费需求,综合考虑边底水推进、平面开采均衡性、单井产能及生产压差、单井套压动态等因素,优化监测方法,调整产气结构,确保气田平稳供气及均衡合理开采。目前,克拉2气田年地层压力由4.1兆帕降为2.35兆帕,地质储量采气速度由3.28%降至2.97%。 科学合理控制采气速度,坚守5%的“黄金”速度,是牙哈凝析气田持续10多年稳产的关键。 针对气田地层压力下降、递减加快等日益凸显的开发矛盾,牙哈凝析气田瞄准年产50万吨再稳产10年目标,启动“高注低采”“北注南采”先导性试验,实现了开发储采平衡,做到减产有序、稳产有方、增产有效。目前,牙哈2区块自然递减率、综合递减率、含水上升率分别控制在6.1%、11.5%和-1.09%以下。 |
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