来源:中国石化新闻网 发布时间:2014-10-21 09:07:41
10月初以来,巴陵石化炼油事业部105万吨/年催化裂化装置烟气脱硫项目施工现场,一批钢结构框架,经过在地面安装平台、钢格板、劳动保护、照明配管及面漆完备后,由炼化工程集团四建公司用400吨履带吊车整体吊装到近30米高处,与综合塔对接就位,较常规施工大幅缩短工时。
四建公司在105万吨/年催化裂化装置烟气脱硫环保项目施工中,应用模块化安装,大型设备和框架在地面完成各道工序,吊车吊装就位,减少了高空作业带来的安全隐患,提高了施工效率。日前,集团公司工程部组织10多家有烟气脱硫脱硝项目的企业代表到巴陵石化实地观摩,对四建公司模块化安装的做法予以好评。
该项目是巴陵石化“碧水蓝天”环保治理项目之一,计划今年11月底建成。四建公司承担了烟气除尘脱硫、脱硫废水处理、亚硫酸钠回收单元,余热锅炉系统配套改造及配套公用工程等部分建设,在原有装置预留地施工,四周均有运行装置,场地狭小,安全管理难度大。
四建公司在工程建设中,克服安装空间受限、工期紧张、施工高峰期长、设备到货集中、交叉施工多等困难,强化安全质量管理和作业环境监管,认真做好总平面协调和布置,推广应用新技术、新装备,用电动工具代替手动工具,用自动焊代替手工焊,模块化代替散件组装,“三个代替”促成了进场作业人员减少、高空作业人员减少、交叉作业风险因素减少。
“在管廊穿管施工中,以往用吊车提升到管廊安装层的时候,仍需借助于倒链,由人工一点点运送到管廊上,而使用管廊穿管工法后,电动倒链可直接利用管廊上的轨道将管线运送到管廊内的单滚子上,长的管廊再借助卷扬机进行管廊内纵向移动,大幅降低了管廊穿管的工人劳动强度。”四建公司巴陵石化项目经理王立印介绍。项目部采用电动倒链代替吊车作业和人工纵向在管廊内运输,减少了吊车穿管带来的作业风险。
四建公司巴陵石化项目部技术员介绍,50%以上的管道预制工作集中在管道预制厂,大量减少了现场复杂作业环境中的人员投入,降低了人员发生现场安全事故的比例和风险,而且,管道预制场集中预制,利用天车、塔吊等相对固定的吊装设备,也减少了传统吊车作业可能发生的施工风险。
在装置管道预制中,四建公司项目部还面临管道直径大、管壁厚,抗硫化氢的材质人工焊接技术难度大、作业量大等困难,采用自动焊机作业,现场施工劳动效率提高了近4倍。以前,对于直径300毫米、壁厚25毫米的高压管道,1名焊工每天仅能焊接1道焊口,使用自动焊后,每天可焊接8道焊口,且操作人员仅需两名。
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