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胜利采油厂:就近利用热能 安全清洁生产

来源:中国石化新闻网    发布时间:2014-01-07 08:33:29 

记者程强 通讯员沙文洁

  一月份的胜利油田胜利采油厂坨二联合站,天空格外晴朗。曾经用于为原油脱水加热的3台加热炉早已不见了踪影,只剩下一块写有“加热炉区”的牌子孤零零地竖立在与盘管换热器比邻的空地上。

  就在几年前,这里还是坨二站站长于继刚最“操心”的工区。“那时3台加热炉一天就要烧15吨原油,烟囱里排着废气,炉子启停时也伴有大量烟尘,或多或少影响了周围环境和员工健康。”于继刚回忆,那时为了保证生产运行,站上特设了加热炉班,员工们要24小时看护这些时常犯毛病的“大家伙”,一旦出现故障就要靠上抢修,额外工作量增加很多。

  这种状况,自2006年起渐渐得到改善。胜利采油厂探索就近利利用市场化的热能资源,与附近的山东万达热电有限公司开展合作,利用发电余热为原油加热,即将电厂发电时排放出来的热蒸汽输送至联合站,再通过盘管换热装置利用热能。

  胜利采油厂集输科高文苗说,采油厂一直致力于实现“控制加热设施零污染”的清洁生产目标,以前也曾尝试过用电厂粉煤灰进行加热,但因运行效果差和环境污染严重等,试验未能成功,而蒸汽余热是他们找到的最满意的热源。

  使用蒸汽余热,加热温度可以通过盘管散热器控制,既消除了原油处理过程中烟尘和噪声的次生污染,又提升了原油加热的热能转换率。2006年至今,胜利采油厂陆续在7座联合站实施发电余热代油改造,目前全部24台加热炉均已停用。

  高文苗算了一笔账,采用蒸汽换热以前加热热量单耗为0.132吉焦/吨原油,现在为0.103吉焦/吨原油,按照蒸汽换热前后同等加热油量测算对比,2013年全厂需加热的外输原油油量为215万吨,以热单价69元/吉焦计算,年燃油热耗成本可节省430万元,此外以蒸汽为热源,全厂每年可减少8500吨原油消耗,年烟尘排放量也由344吨降为现在的零排放。

  值得一提的是,胜利采油厂和山东万达热电有限公司的合作采取BO(双方经营操作)模式,联合站内设备设施由胜采厂投资建设,而站外蒸汽工艺管网由山东万达集团投资建设管理,实现了双方风险共担、利益共赢,确保了采油厂利益最大化。

  对于于继刚来说,“盘管换热器”无疑是个省心又省力的“新员工”,由于很少出故障,打“替补”的加热炉渐渐没了用武之地,于2013年集体光荣“退休”,站上也取消了加热炉班,把省出来的人力投入到站上更重要的工作中。

  效能提升了,头上的天更蓝了,员工们的工作环境也改善了,如今,尝到甜头的胜利采油厂正琢磨扩展应用,不仅为原油加热,还要为联合站整体供暖,以更好地利用蒸汽热源。

稿件来源:中国石化新闻网 能源网 http://www.aeenets.com/【投稿QQ:2367677326



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