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塔河采油二厂做精做强水质管理增油17万余吨

来源:    发布时间:2013-12-11 09:35:38 

中国石化新闻网讯(郝光灿 张婷婷)油田开发规模不断深入,注水开发规模逐步扩大。对此,西北油田分公司提出了“注上水、注够水、注好水”的新思路,对注入水水质提出13项控制指标,以保证注入水水质稳定并与油层水相混不产生沉淀,注入地层后不产生水化膨胀或混浊,不堵塞注水井渗滤端面,对注水设施腐蚀性小。其根本要求就是“注够注足水,保证稳产增产;注细注好水,保护油藏不污染”。

今年以来,采油二厂从水质管理体制健全、污水处理系统优化、注水沿程水质控制三个方面着手,调整优化发挥正常注水井能力,挖潜改善低效注水井效果,提高新增单井有效率,稳步推进单元注水, 1-8月注水111.95万立方米,增油17.26万吨,年自然递减与去年同比下降4.01个百分点。

水质管理体制健全

管理机构健全。在油田开发研究所增设注采室,建立厂领导-油田开发研究所(生产运行科)-其他单位(部门)三级管理体系,系统地管理注水、水质与腐蚀防护相关工作,使工作流程更加流畅,责任划分更加明确,管理模式走向了规范化。

监测体系构建。建立起集输大队-检测实验站-油田开发研究所+生产运行科-物资设备科的“链式监测”管理体系,根据实际逐步配备水质监测所需的相应设备和仪器,对水质分析岗技术人员进行技术培训,为后期污水处理与水质检测工作的精细化管理奠定基础。

规范现场管理。集输大队成立了污水处理管理机构,制定了污水处理管理制度,形成队领导-班组长-岗位人员的三级管理模式,实时监控污水处理系统的各个环节,发现问题及时上报,及时处理,保证污水处理系统平稳、高效运行。

水质监测考核。检测试验站加强水质监测工作,定期外送水样进行水质检测,将水质监测和污水处理指标统一纳入绩效考核,使污水处理与注水开发工作逐步走向了规范化、精细化、高效化、科学化。

污水处理系统优化

优化加药剂浓度。随着污水处理液量的逐年上涨,前期药剂室试验结果表明:聚丙烯酰胺的最佳投加浓度为5 毫克每升。为保证最佳投加浓度,现场出现药剂量大、过稠,设备运行负荷重的问题。结合水质情况,优化加药浓度至2.5毫克每升,今年6月底经检测达标。同时针对污水处理区腐蚀穿孔严重的问题,将缓蚀剂加注浓度由原先的百万分之六十逐步上调至百万分之八十,从而避免了污水处理区穿孔现象发生。

更换过滤器滤料。今年5月,对二号联合站污水处理系统3台核桃壳的过滤器,进行了滤料更换和安全隐患整改,保证核桃壳过滤器的过滤效果,提高污水处理含油、悬浮物指标。

更换过滤器滤料。今年5月,对二号联合站污水处理系统3台核桃壳的过滤器,进行了滤料更换和安全隐患整改,保证核桃壳过滤器的过滤效果,提高污水处理含油、悬浮物指标。

检修污水污油池。今年6月,对老污水污油池本体及配套工艺管线、伴热管线、控制线路、阀门以及现场各类仪表,进行全面停产检修,消除了安全隐患,优化了工艺流程,提高了二号联合站污水处理系统运行效率。

注水沿程水质控制

水质恶化发现。分别在二号联合站注水泵出口、管输、车倒等不同供水方式的5口井井口取样,进行水质检测表明:沿程末端固体悬浮物和溶解氧较起点成倍增加,注水沿程水质恶化明显,恶化程度以车倒最为严重,其原因是碳酸盐岩区块注水替油和扫线、伴送用盐水大部分采用罐车拉运,中途曝氧和车辆污染严重。因此,采油二厂积极采取措施,加大沿程水质控制力度。

输水方式优化。大力优化注水管网,新建增压站,铺设临时注水管线,尽量降低盐水倒运量。将S80高压注水站改为密闭注水,隔绝盐水与空气的接触,避免含氧量增加。目前,采油二厂有增压站11座,临时注水管线224千米,覆盖单井133口,注水井管网覆盖率超过50%,11口井实现密闭注水。

盐水曝氧治理。与防腐中心结合,优选出在扫线/伴送盐水中同时加注缓蚀剂和除氧剂,减缓了扫线/伴送盐水引入溶解氧引起的腐蚀问题。今年6月份对扫线/伴送盐水除氧治理现场实验,截至8月31日车倒盐水水量共17160方,使用除氧剂约130千克、缓蚀剂1835升,扫线242井次,伴送123井次,暖管2井次。实现了注细注好水,保护油藏不污染。



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