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扬子物装深挖管理潜能破解降本难题

来源:    发布时间:2013-12-15 00:10:06 

中国石化新闻网讯(沈文)2012年的市场行情诡谲多变,由于国内大型设备制造厂任务饱和、交货期延长,特别是炼油改造等项目一批关键长周期设备,设备的制造质量、进度控制风险加大,这些都使供应工作“如履薄冰”,更给降本增效工作增加了重重困难。扬子石化物装部通过深挖管理潜能,成功破解降本难题。据统计,今年1至9月份,该部共实现挖潜增效2.82亿元。

为千方百计从采购源头降成本,该部紧贴市场,灵活采购,挑战极限,展开了一个又一个挖潜增效攻坚战。

煤炭采购上,他们密切关注市场动态,及时捕捉市场机遇,加强煤炭市场分析和预测;同时,积极向总部建议,适度调整大矿价格,减少淮南煤港口中转量,增加铁路进厂,使公司铁路煤炭进厂量有了大幅提升。下半年以来,煤炭科继续提高铁路进煤量,想方设法提高铁路直达到煤。他们一方面调整驻矿人员工作职责,重点加大铁路到厂信息的跟踪与衔接;一方面积极争取总部支持,不断优化煤炭交货方式,实现安全经济保供。通过多种有效措施,确保月进度4万吨以上,力争年底达到 55万吨,节约资金1000多万元。

在化工原辅料及其他生产物资采购上,该部紧盯市场变化,灵活调整采购策略,加强成本构成分析,推进科学理性采购。今年1至8月份,扬子石化自采化工辅料有179个品种。该部将“经营一元钱,节约一分钱”的理念融入采购供应中,采取招标、询比价以及引入新供方等竞争性手段,对150个品种进行了压降,达83.8%,总节约采购资金1500多万元。

炼油改造中的两台进料泵是200万吨/年高压加氢裂化装置和渣油加氢装置的长周期、关键设备。该部广泛收集市场信息,紧锣密鼓地展开技术交流和商务谈判,收到良好效果。此次运用全生命周期成本分析方法对泵的采购,不仅能确保装置建成后的安稳长满优运行,而且大大降低了设备总成本和运行维护成本。按3年一个检修周期计算,高压加氢裂化装置加氢进料泵可节省能耗175万元,渣油加氢裂化装置加氢进料泵3年可节省水、电、汽等能耗269万元。

在废旧物资处置方面,扬子石化物装部精细分类,精确测算,精心比价,采取优选收购商家、整体打包拍卖和多轮谈判议价等有效手段,实现了由粗放管理向精明运作的转变。他们还充分利用大修和项目建设的有利时机,大力推进库存物资改代利用和调度调剂工作;同时,稳步推进扬子、清江石化、泰州石化三家单位“一体三地”库存物资调度调剂,探索搭建积压物资共享平台。今年1至9月份,该部报废物资处置回收2380.18万元,为企业降本增效作出积极贡献。



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