来源: 发布时间:2013-12-10 23:23:52
燕山石化化工六厂低压装置通过小技改,为装置增加3条管线和1个过滤器,使废己烷得到回收再利用,减少己烷采购费用500余万元 翟迪 2012年,在燕山石化化工六厂向公司提报的合理化建议中——《废己烷回收再利用降低消耗》这一改造项目,获得了燕山石化公司级特等奖。 其实,这不是一个多么“高科技”的改造项目,它是化工六厂职工集思广益得出的“妙招”,在输送废己烷的出口增加三条管线和一个过滤器,让废己烷得到回收再利用,既减少了物料消耗,也为公司减少己烷采购费用500余万元。 废物其实也是“宝” 化工六厂低压装置采用三井石化的淤浆法工艺生产,其主要溶剂为己烷。但是,在生产中,己烷的消耗不仅增加装置的生产成本也会对环境造成污染。为了降低生产成本,减少环境污染,化工六厂就在废己烷回收再利用上动起来脑筋。 据了解,废己烷无法回收的主要原因是因为含有较多水和低聚物。由于反应溶剂己烷含水量要求5ppm以下,如果己烷中含水量较高可能造成聚合反应终止,会引起装置非计划停车,所以含水量较高的废己烷无法达到聚合溶剂使用标准;再者,现有工艺流程对含有较多低聚物的废己烷进行回收,会引起冲洗管线、仪表管线等堵塞,影响正常生产。 那么,废己烷到底能不能回收呢?用什么方法进行回收呢? 增加三条管线收“宝” “为了减少物料的消耗,降低采购成本,我们厂对废己烷的成分进行了分析。”化工六厂生产技术部副主任谷凤来告诉记者。 经过多次对系统内废己烷进行成分分析,发现D-715罐和D-753罐中的废己烷含有较多高低分子聚合物,可以利用现有设备汽提塔T-703回收己烷,但是这样做却容易堵塞塔底再沸器。 “其实方法很简单,我们在输送废己烷的出口上增加三条管线和一个过滤器,使废己烷达到使用要求。”谷凤来说道。 化工六厂在低压装置回收单元P-716泵出口增加跨管,将废己烷送至溶剂回收单元的汽提塔T-703,此项措施可回收大部分损耗的己烷;在P-308泵出口新增管线引入脱水塔T-704,对分离干燥区的冷凝器E-306/2306冷凝后的己烷进行回收;在P-716泵出口配置管线经过滤器至汽提塔T-703,对废己烷储存罐D-753罐中废己烷进行回收;为了避免汽提塔T-703的塔底再沸器被废己烷中的高分子低聚合物堵塞,在管线中间加入合适过滤器,最终作为聚合溶剂返回聚合釜循环使用。 回收后变废为“宝” 经过对回收后的己烷进行成分实验分析,回收己烷与现有己烷的成分完全符合作为聚合溶剂的质量要求。 同时,为了降低己烷中的低聚物含量,化工六厂把住生产“源头”,试用新型催化剂BCES,提高聚合物堆密等物理形态,减少小分子低聚物,从而降低废己烷中的低聚物含量。 通过增加三条管线和一个过滤器,花费3000元,不仅实现了“废物”的再次利用,也达到了节能降耗、降本减费的目的。据了解,自实施《废己烷回收再利用降低消耗》改造项目后,化工六厂每月可回收利用废己烷50吨左右,每年减少己烷采购费用500余万元。 |
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