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上海石化2号制氢综合技经指标排集团公司第一

来源:    发布时间:2013-12-14 23:58:21 

  上海石化炼油部通过做好精细管理、推进技术优化及解决影响生产的重要问题等措施,努力提高2号制氢装置运行水平。今年1至10月,装置综合技术经济指标排名在集团公司同类型装置中,位列第一。

  技术优化提指标

  去年3月16日,装置使用天然气做原料开车获得成功。原先使用的甲烷氢压力仅为0.2兆帕左右,需要用压缩机将甲烷氢升压至3.5兆帕左右才能进行反应,耗费了大量电能。而使用天然气后,由于天然气压力在3.4兆帕至4.0兆帕左右,仅需稍加调节便能使用,这样每年可降低能耗近4400吨标油。

  2011年4月和2012年6月期间,装置还对PSA系统进行了两次改造,更换了吸附剂,增加1台顺放气罐、12台程控阀及部分管线,优化部分控制程序,使氢气的回收率由改造前的85%提升至90.5%。

  精细管理保生产

  上海石化炼油部认真做好氢气平衡的协调工作,针对公司兄弟装置因进行开停车及重大生产负荷调整等,出现氢气使用不平衡的现象,及时安排装置降低生产负荷,避免装置因氢气产能过剩导致多余氢气被迫进入火炬系统燃烧造成浪费。

  装置在日常生产中注重进行卡边操作,严格控制进料温度等重要参数,在确保产品质量的同时,减少不必要的能耗。装置同时加强安全生产工作,安全管理人员会同设备管理人员每周两次开展联合检查,重点检查机泵密封、管线法兰密封等易发生物料泄漏的部位,确保装置安全运行。

  攻克难题稳运行

  2号制氢装置还努力解决影响装置运行的重要问题。今年年初,天然气进装置压力控制阀出现了堵塞的现象,造成天然气压力无法进行调节。装置迅速组织人员查找问题原因,设备管理人员和工艺管理人员对可能引发阀门堵塞的原因逐一进行分析,在排除操作不当和阀门本身质量问题等因素后,发现天然气中带有的水分在低温下出现冻凝是导致阀门堵塞的原因,随后装置对天然气进装置管线加装了蒸汽伴热,最终解决了问题。

       稿件来源:中国石化新闻网 亚欧能源网 投稿QQ:2367677326



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